新闻动态

  • 造粒机停机故障原因分析

    6月10日07时分操作人员发现造粒机组停车,联系仪表人员一同检查停机原因,DCS首出报警显示“M802 停止命令”和“主电机惰性运转”(见图 1)

    2024-09-06 安博anbo(中国)

  • 压力调节阀不动作

    调节阀不动作故障原因分析 原因1: 无气源或气源压力过小。 措施:应首先检查气源( 仪表空气) 是否通畅,气源压力是否达到该阀使用要求。 原因2: 有气源,无输出信号气压力。

    2024-09-06 安博anbo(中国)

  • 防喘振阀全开故障原因分析

    故障经过20年4月27日13点01分42秒,公司炼油生产部气体分馏装置压缩机操作人员反映压缩机出口压力PT21入口流量FT20等10点参数显示为“0”,防喘振阀处于自动模式下自动全开。工艺操作人员立即将防喘振改为手动控制,强行进行关闭操作,未对装置造成大的影响。

    2024-09-04 安博anbo(中国)

  • 压力低低触发加热炉燃料气联锁

    下午蒸馏常减压炉燃料气快速断阀关闭,瓦斯压力低低触发加热炉燃料气联锁,工艺应急处理比较及时。仪表车间到现场检查发现常压炉燃料气切断阀供电回路掉电导致装置联锁,车间安排立即恢复供电,配合恢复生产,仪表车间在检查线路完未发现异常后立即送电恢复,装置恢复正常。

    2024-09-04 安博anbo(中国)

  • 加热炉炉分支阀门故障导致停炉原因分析

    过程检查及分析仪表人员到现场后要求内操人员给定阀位,发现阀门不动作且为全关状态。此阀门为故障开阀门,当时风源压力正常阀门没有全开且不动作,初步考虑定位器本身故障,应更换定位器。要求工艺人员改副线,此时由于阀门为关闭状态,此分支内介质已停止流动,炉管内介质被持续加热升温。工艺人员在改副线过程中由于副线阀门打开,此分支介质突然流动,大量高温介质瞬间流出加热炉。导致加热炉出口温度升高,触发加热炉出口温度高高联锁,引发 F101 主火嘴燃料气快速切断阀 XCV1923和 XCV1924 关闭导致熄炉。

    2024-08-30 安博anbo(中国)

  • PSA装置程控阀卡涩

    过程检查及分析经调取报警画面显示为“PSA Trip because of adv.cond.3:’PV_R0>PS002’not fullfilled”即为 1 号床因床层压力与产品氢压力偏差超过 0.2MPa,联锁 停车。判断为 1 号床 5 号阀在 R0 步卡涩没有打开,没有及时完成产品氢升 压,系统为了保证产品质量,联锁停车。

    2024-08-28 安博anbo(中国)

  • 压力表、压力开关、数字仪表的调校注意事项

    调校前准备 ①检查被校仪表外观,铭牌应完整、清楚,并注明型号、规格、位号等,应标记高、低压容室,表涂层完好、无锈蚀,内部零部件完整无损,无影响使用和计量性能的缺陷。

    2024-08-23 安博anbo(中国)

  • 氧化锆分析仪测量及标定接线图

    氧化锆氧量计的工作原理是什么? 答:氧化锆氧量计是利用氧化锆固体电解质作为传感器,在氧化锆固体电解质两侧附上多孔的金属铂电极,使其处在高温下,当两侧气体中的氧浓度不同时,在电极之间产生电势,称为氧浓差电势。此电势在温度一定时,只与两侧气体中的氧气含量有关。通过测量此电势,即可测得氧气含量。

    2024-08-23 安博anbo(中国)

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