一起因DCS系统电源失电导致的非停事件
一起因DCS系统电源失电导致的非停事件
一、设备概况
机组类型:锅炉型号为:SG2028/17.5-M909,型式为亚临界、一次中间再热控制循环汽包炉,采用单炉膛Π型露天布置,全钢架悬吊结构;汽轮机型号为:N600-16.7/537/537,型式为600MW亚临界、中间再热式、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机;发电型号为:QFSN-630-2,型式为水-氢-氢冷却发电机;主变型号为:SFP-750MVA/500kV,型式为三相强迫油循环风冷变压器,额定容量为750MVA。启动后至此次非计划停运前连续运行时间89天。
该机组2006年投产,采用德国SIEMENS公司生产的TELEPERM-XP型DCS系统。
DCS系统电源设计为UPS和保安段两路220VAC供电,分属20CUM02和20CUM03电源柜,两路电源分别经9个电源模块转换后输出至24VDC母排,经解耦二极管后给DCS系统各控制器、网络装置等设备供电。
该DCS系统电源特性为:当单个电源模块发生故障退出运行,负荷将被优先分配至剩余带载较高的模块;两24VDC母排输出电压偏差≤0.7V时,两路电源共同供电,电压偏差>0.7V时自动切换至输出电压高的母排供电。理论上6个电源模块即可满足DCS系统供电负载要求。
二、事件经过
(一)事件运行前工况
28日18:25,2号机组负荷395MW,主/再热蒸汽温度536/529℃,主汽压14.23MPa。21、22给水泵、21凝结水泵运行、21、22引、送、一次风机运行,21、22、23、24、25、26制粉系统运行,总燃料量209t/h,炉主给水流量1232t/h,火检正常,燃烧稳定,期间无任何较大操作和设备启停操作。
(二)事件详细过程
28日18:25,2号机组负荷395MW,机组故障跳闸,发电机出口开关跳闸,汽轮机转速下降,就地检查厂用电切换正常,检查制粉系统、引、送、一次风机未跳闸,手动MFT无效,发现DCS所有画面黑屏,立即就地依次紧停21-26制粉系统,21、22一次风机,立即启动主机交、直流油泵,顶轴油泵,锅炉吹扫十分钟后就地停运21、22引、送风机,破坏真空,手动按预案确保机组安全停运,锅炉闷炉、汽轮机闷缸,汽轮机转速到零后投入汽轮机盘车,2号机组跳闸。
三、非停后8小时内检查情况:
1、机组故障停运后,现场检查发现#2机组DCS系统24VDC电源失电,全部控制器、网络通讯模块及MEH、ETS等系统均停运。DCS系统网络中断,3台过程处理站、1台历史站全部离线,8台操作员站呈现黑屏状态。
2、检查2号机组DCS系统直流电源柜保安段和UPS段进线220VAC电源正常,24VDC控制电源母线失去。
3、20CUM02电源模块全部报超温报警停运,20CUM03柜电源模块剩余三个运行,其它均报超温报警故障停运。
4、测量发现20CUM03柜电源模块G6故障无电压输出,模块电源指示灯显示正常,无报警。
5、进行电源模块带载试验时,检查发现20CUM02柜电源模块G8风扇不转,报警指示灯亮,测量无输出。
6、测量电源模块输出电压存在不平衡现象,高值25VDC,低值22.5VDC。
7、对所有控制柜24VDC双电源解耦二极管进行检测均正常。
8、对24VDC电源所带负载进行测试,电流无异常现象。
四、非停原因分析:
综合上述检查和试验情况分析:
1. 直接原因:DCS电源柜失电导致汽轮机ETS动作。
该机组ETS柜由DCS电源柜供电,ETS柜失电导致AST电磁阀失电跳汽轮机;主汽门关闭触发发电机程序逆功率保护动作。
2. 主要原因:电源模块负载分配严重不平衡,当出现电源模块故障超温退出运行时,其他电源模块负载增加,陆续超温退出,最终导致DCS系统失电。
经测量各电源模块输出电流发现,实际运行过程中存在各电源模块负载分配不平衡情况,导致部分电源模块长时间高负载运行,当某一电源模块超温退出运行后,负荷被优先分配至剩余带载较高的模块;当某一电源柜母排电压高于另一电源柜母排0.7V时,负载将会转移至母排电压高的电源柜,增加其承担的负载,导致此电源柜高负载电源模块超温退出运行,导致母排电压变化,两配电柜负载重新分配。上述过程重复发生,最终电源柜无法承担DCS系统负载,DCS系统失电。
3.其他原因:
(1)DCS电源柜顶部散热风扇原由本柜电源模块供电,因违反反措要求,发电企业退出对散热风扇的供电但未重新提供电源,降低了电源柜的散热能力,加速电源模块元器件老化;
(2)未对运转17年的电源模块带载能力测试,没能发现电源模块老化带载能力下降,及时对电源模块负载不平衡进行调整;
(3)未将电源模块故障信号接入DCS系统进行监视并报警。
五、防范措施:
1、更换20CUM02柜电源模块G8和20CUM03柜电源模块G6。
2、所有电源模块输出电压进行调整一致。
3、更换使用年限较长,存在老化现象的电源模块。
4、利用1号机组停运机会检查电源模块。
六、持续改进:
1. 公司建立三级技术监督网络,对发现的问题建立整改台账并进行闭环管理,落实设备管理责任,有效掌握本企业设备的运行、检修、缺陷情况,各级人员重视监督服务单位反馈的问题建议并加以整改。
2. 公司制定相关工作计划,开展#2机组热工控制系统测评、DCS电源切换试验等工作,按要求完成日常技术工作,定期进行相关试验项目,进行负载能力测试、电流平衡调校等检验检测工作。
3. 公司应制定设备故障预控报警措施,设置DCS电源失去等异常情况声光报警逻辑,加强安全隐患辨识,反事故措施落实执行到位,加强各级人员对电源柜散热风扇的重要性认识,将DCS电源柜的电源模块故障信号接入声光报警。
4. 公司应建立现场巡检制度,要求每日对电源柜等区域进行巡检,严格落实制度要求,积极开展巡检工作,完善设备检查记录,记录巡检时间、电源模块电流电压及温度等关键信息,提早发现设备故障隐患。
5. 公司要重视运行人员的培训工作,在类似DCS失电等故障处置过程中,要克服困难,正确处置,确保设备的安全。