浮筒液位计中无液位但有液位指示的故障维修
浮筒液位计中无液位但有液位指示的故障维修
一、故障类别:
浮筒液位计中无液位,但有液位指示
二、仪表原理:
浮筒式液位计。工作原理是浸在液体中的浮筒受到浮筒液位计向下的重力,向上的浮力和弹簧弹力的复合作用。当这三个力达到平衡时,浮筒就静止在某- -位置。当液位发生变化时,浮筒所受浮力相应改变,平衡状态被打破, 从而引|起弹力变化即弹簧的伸缩,以达到新的平衡。弹簧的伸缩使其与刚性连接的磁钢产生位移。这样,通过指示器内磁感应元件和传动装置使其指示出液位。
三、厂家型号:
四、使用工况介绍:
二氧化碳压缩机低压缸一段分离器出口液位,生产时用来判断分离器内是否有凝结液。
五、故障现象描述:
工艺通知25LT-168液位计有液位指示,现场检查现场液位计无液位,排污也无液体排除,但液位计显示有百分34.2的液位。
六、处理前安全措施:
1.办理检修作业票。
2.穿戴好劳保用品,整理所需要用到的工具。
3.确保不少于两人,一人监护,佩戴对讲机方便与工艺人员沟通以及佩戴便携式报警仪,确保便携式报警仪不报警,现场检查时注意二氧化碳窒息,找到上风向,计划事故脱离路线。
4. 注意工器具的使用规范,确保不会造成物体打击设备擦伤等人身伤害事故。
七、故障原因分析及判断思路:
1.根部堵塞,导致液位液位上涨后无法排空,表一直有显示。
2.浮筒卡死,固定在一个位置,一直不变,液位就显示在一个固定值。
3.零点漂移,显示随零点的变化而改变。
八、故障有效处理办法:
1.现场查看现场液位,现场液位计内并无介质。
2.断电重启变送器无变化。
3.联系工艺人员,配合工艺人员进行分离罐进行排污,看是否有液体介质流出。排污有大量气体流出但是表的显示仍然有34.2的显示。
4.关闭根部阀以后进行排污,将表连接大气,表的指示任然保持不变
5.关闭根部阀往液位计内灌水液位计有变化,判断为表零点漂移。挂上475后用水对液位计从新标定零点和满量程后将水放空,然后在从新灌水,观察液位变化以及液位计的变化是否一致,零点和满量程是否都对,观察液位计显示正常,紧固灌水口以及关闭排污阀后投用正常。
九、故障防范措施及改进:
定期检查是否分离罐内是否有液位,对分离罐定期排污,防止分离罐内有水,对变送器定期检查,看看是否有死机和零点漂移等情况。
十、故障处理经验谈:
检修时应注意设备内介质是什么,做好相应的防护。根据表的特性分析表最有可能会出现什么问题,根据最有可能出现的问题进行排查,减少检修时间,提高生产效率。