造粒机停机故障原因分析
造粒机停机故障原因分析
一、设备概况及简介
装置造粒机组于2000年建成,2001年6月投用,设计造粒能力为6X万吨/年。2005装置改造升级,造粒机组一起改造升级,更换模板等设备,改造后造粒能力达到吨/年。
停机前造粒机运行参数正常:
1.造粒机负荷:10吨/小时
2.切粒机转速:800转/分切粒机转矩:30%
3.切粒水流量:75%切粒水水温:57℃
4.主电机转矩:75%离合器风压:0.35MPa
二、故障经过
6月10日07时分操作人员发现造粒机组停车,联系仪表人员一同检查停机原因,DCS首出报警显示“M802 停止命令”和“主电机惰性运转”(见图 1)
图一DCS首出报警
图二 EX801接线位置
图三系统逻辑
注:触发 FEED_ENABLE的6个条件:“主电机运行状态”、“主电机转 速低”、“主减速润滑油温度高”、“料斗料位高报”、“螺杆密封压力 正常”、“操作画面跨越(旁路)按钮”。
图4历史趋势
随后对转速探头质量、安装进行测试,没有发现问题。重新将转速探头的
频率转换器更换为P+F频率转换器后(原系统柜安装的频率转换器为MTL品牌),转速平稳。
判断转速波动原因为:P+F转速探头与MTL频率转换器不匹配,导致转速 测量值波动较大(30转左右)。
现更换为P+F频率转换器后,转速平稳,目前转速波动在2转以内。
图五更换频率转换器前,转速
图六更换频率转换器后,转速
波动在30转左右波动在2转左右
(二)故障根本原因
1.直接原因:
造粒机组的M802单元停机,造成主电机惰性运转,引起造粒机组整体停机。
间接原因:
造粒机组的P+F 转速探头与MTL频率转换器不匹配,导致转速测量值波动较大(30转左右),触发联锁M802单元停机,引起主电机扭矩下降、惰性运转,最后造粒机组停车。
3.管理原因:
1.20年机动设备处组织成立造粒机组长周期运行攻关组。20年,在机动设备处带领下,由公司施工、仪电运行部配合完成了造粒机组控制系统的改造。改造完成后,造粒机组运行一直平稳,不断刷新连续开车时长,仪电运行部没能及时安排深入学习,放松了对其程序的深入学习和解读,故障发生后判断和解决故障的时间过长。
2.培训工作存在死角。对关键设备,特别是控制系统的学习不足,了解掌握深度不够,造成出现故障后判断和解决故障的时间过长。
四、整改措施
1.仪电运行部控制中心成立攻关组,对程序进行梳理。
2.仪电运行部每周四组织技术分析会,对梳理过的程序做经验分享。
3.核对机组仪表备品备件,保障每个种类都有至少1个备件。
五、总结与启示
1.该控制系统需要继续学习、解读,收集问题,及时完善。
2.每次停工检修,都要对机组附带仪表进行详细检查。
3.仪电运行部深挖技术人员技术短板,加大培训力度。