切断阀关闭故障原因分析
切断阀关闭故障原因分析
一、设备概况及简介X装置为 X 万吨/年气体分馏装置。由X公司X公司设计,由X公司施工,5月投产。装置原料为来自东罐区的精制液化气,产品为纯度 99.5%以上的丙烯,副产品为纯度 85%以上的丙烷,混合碳四送至 MTBE 装置直接进料或罐区。
故障电磁阀简介:规格:3.8W,低功耗;供电电压:24VDC。
二、故障经过
7月30日16:08,X塔顶回流罐 D-8204 液面LC8208 突然下降,从 53%降至 13%,X内操经 DCS 画面监盘发现丙烯塔顶 回流罐 D-8204 物料入口快速切断阀 HV8208 显示为关闭状态(由绿色变为 红色),立即通知班长、外操到现场确认。班长现场确认发现,丙烯塔顶 回流罐 D-8204 物料入口快速切断阀 HV8208 异常关闭,导致丙烯塔顶回流 罐液面下降,丙烯塔回流中断,16:23 停原料泵 P-8201,停脱乙烷塔进料 泵P-8203,停丙烯外送泵 P-8208。脱丙烷塔系统及脱乙烷塔系统单塔循环。
三、原因分析
(一)过程检查及分析仪表相关人员现场检查故障切断阀发现,电磁阀后去气缸供风被切断,初 步怀疑为电磁阀故障导致气路切断。17:15 分更换电磁阀,经过调试及开 关试验,确认切断阀正常并投用。电磁阀开盖检查发现,接线盒内未发现存水但有锈蚀情况,正常线圈阻值155Ω,实际测量电磁阀线圈阻值为 157kΩ。初步判断电磁阀接线盒内曾经 进水,导致线圈腐蚀,阻值变大,电磁阀失效。
对电磁阀进一步解体发现线圈三分之二高度以下锈蚀严重,接线盒盖 O 型 圈完好,没有进水痕迹。
(二)故障根本原因1、直接原因:根据以上判断,此电磁阀在装置新建投用时就已经进水, 水汽长时间积存在电磁阀内部导致线圈整体锈蚀,进而导致电磁阀失效。2、间接原因:根据现象可判断出在前期施工阶段就已进水,在未接线 之前对电气接口未进行封堵是主要原因,但是由于电磁阀线圈较大接线时 很难发现位于内腔的积水,所以没有及时清理才导致事件的发生。3、管理原因:设备安装时对施工施工质量把控不严;管理人员没有针对施工步骤、施工期间成品保护进行严格的监管;交由保运时保运交接检 查不细致没有及时发现隐患。
四、整改措施
1.将锈蚀电磁阀进行更换确保装置正常运行。
2.对装置内相同型号,同时期安装的电磁阀(公共 13 台)进行了全方位 排查,发现了两台电磁阀存在相同问题,并立即进行了整改。
五、总结与启示
1.加强施工质量的掌控,关注细节。举一反三,针对其他在施工过程中可 能出现的隐患严格把控。
2.加强保运交接的管理,对于施工单位的施工质量要严格检查,将隐患消 灭在萌芽。