升压站GIS SF6气压降低、绝缘击穿导致330kV全站失电案例分析
升压站GIS SF6气压降低、绝缘击穿导致330kV全站失电案例分析
一、事件经过
(一)事故前工况
330kV系统为双母线固定联结接线方式:1、2号发电机分别经1、2号主变接入330kVⅠ、Ⅱ母;3300母联开关合闸。
330kVⅠ母:XX I线3351开关合闸、1号机组3301开关合闸。(#1机组正在运行)
330kVⅡ母:XX Ⅱ线3352开关合闸。2号机组3301开关分闸,33021Ⅰ母、33022Ⅱ母刀闸分闸,330217接地刀闸分闸。(#2机组正在启动,准备并网)
330kV系统母线保护为双重化配置,分别配置国电南自SGB750和深圳南瑞BP-2B母线保护各一套。
4月12日16:30,1号机组负荷198MW,AGC、AVC投入,ABCD磨煤机运行,煤量90T/H、主汽压力13.81 MPa、主汽流量640T/H,发生跳闸;因此#2机组停止并网。
(二)事故详细经过
20XX年4月12日16:35:49,1号发电机出口开关3301跳闸,“3301开关跳闸、汽机负荷小于10%”光字发出。NCS盘面“SGB750装置母差动作”、“BP-2B装置母差动作”、“母联3300开关跳闸”、“XXⅠ线3351开关跳闸”、“XXⅡ线3352开关跳闸”信号发出,330kVⅠ、Ⅱ母线失压。
汇报省调并询问情况回复称:电网无异常。
根据母线保护动作报告,初步判断故障点在330kV GIS母线系统,组织检修和运行人员对GIS区域所有刀闸、开关状态进行检查,同时联系XX省电科院、XXXX所试验人员和GIS厂家西开公司来厂进行技术支持。
经对GIS站气体组分检查时发现XX I线33512刀闸A相六氟化硫气室压力显示为0.07Mpa(正常值不小于0.45Mpa),现场组织人员联合进行分析,初步判断为该气室SF6气体压力降低,绝缘能力下降,导致33512刀闸A相对壳体放电,母差保护动作。
采用2号机零起升压对Ⅰ母进行试验,判断I母是否存在故障。向省调申请2号发电机零起升压判断母线故障点,做相关措施后,省调同意做2号发电机零起升压。
4月13日01:20,2号发电机组向330kVⅠ母零起升压试验正常。
03:04,XXⅠ线3351开关由冷备用转检修。
04:40,330kVⅡ母母线由冷备用转检修。
07:30,合XXⅡ线3352开关向330kVⅠ母倒送电成功。
07:53,2号发电机组与系统并列。
二、原因分析
(一)直接原因
330kV母差保护动作,跳开1号机组出口3301开关,造成1号机组非停。
(二)主要原因
330kV母差保护动作,目视检查现场设备(套管、电缆头、避雷器、悬式瓷瓶)外观未见异常,联系XX电科院、XXXX所试验人员来厂对330kV GIS进行六氟化硫气体分析,因故障录波、母线保护动作显示为A相接地故障,对330kV I、Ⅱ母线上所有设备A相气室均进行气体分析,检查发现3351开关A相有微量SO2成分(1.9ppm),同时发现33512刀闸气室压力显示为0.07MPa,其它气室检查均正常。现场组织XX电科院、XXXX所试验人员和西开公司联合进行分析,初步判断为该气室SF6气体压力降低,绝缘降低,导致33512刀闸A相对壳体放电,母差保护动作,以上判断需解体33512刀闸A相气室后进一步确认。
三、暴露问题及处理措施
1.巡回检查未发现:六氟化硫气室压力低。
2.主观重视不够,认为GIS属于免维护设备,忽视了对该设备的管理,将设备安全依赖于设备本身的可靠性,盲目认为设备检修周期为12年,存在麻痹大意的思想。
34.计划2019年安排1、2号机组全停,对GIS进行大修,严格按照设备说明书和检修规程管控检修质量。
附件1:330kV电气一次接线图
附件3:330kV母线保护分析报告(国电南自SG-B750)2.原因分析
通过装置内部故障录波(图2)可以看到:
图2 故障录波图
I母:I母小差电流在第1个过零点(12ms)和第2过零点(22ms)时,因电流波形条件不满足,无法满足动作条件,在第3个过零点(32ms)时,I母所有差动条件满足,保护正确出口;
II母:II母小差电流在第1个过零点(10ms)、第2个过零点(21ms)和第3个过零点(32ms)附近,差电流波形均不满足动作要求,而故障后42ms时II母差动电流消失,因此II母差动一直没有动作。
因为计入差流的支路电流不同,以及母联电流流向的不同,导致母联电流的畸变对于I母和II母差电流的影响不同,所以两段母线保护动作行为不同。
附件4:330kV母线保护分析报告(深圳南瑞BP-2B)
2018年04月12日16时29分44秒50毫秒, 330kV母差保护装置Ⅱ母A相差动保护动作出口,将母联及Ⅱ母上联接的元件切除,经过40ms后,Ⅰ母A相差动保护动作出口,将及Ⅰ母上联接的元件切除。(时钟为BP-2B母线保护装置本身时间)
图2 母线保护装置录波波形
动作行为分析:
故障发生后,调取保护动作录波数据及事件记录进行分析,根据保护装置录波及记录分析如下:
20XX年4月12日16时29分44秒左右,330kV母线上发生故障,故障发生时刻A相和电流(所有支路电流绝对值之和)均发生突变,均满足突变量启动门槛定值(0.24A),母线保护装置保护启动。根据母线保护装置调取的录波分析可知,录波显示Ⅱ母上的A相差电流先出现,且大于差电流门坎值,电压开放,满足差动动作条件,母线保护Ⅱ母差动动作出口,将母联及Ⅱ母上联接的元件切除。紧接着Ⅰ母上的A相差电流出现,同时大于差电流门坎值,电压开放,满足差动动作条件,母线保护Ⅰ母差动动作出口,将Ⅰ母上联接的元件切除。
分析结论:
根据母线故障波形及动作行为分析可知,本次故障属于母线区内故障,且Ⅰ、Ⅱ母A相均有较大的差电流,差电流远大于差电流门坎值,电压开放,保护满足动作条件,差动保护动作出口,迅速将母联及Ⅰ、Ⅱ母上联接的元件切除。